三、制定对策
1.增加过滤器隔板高度
过滤器共24只,分为8组,每组为3只,反吹每次有一组工作,为了减少反吹时落下灰尘被正在工作的其它正常过滤器吸附,把24只8组过滤器进行隔离,形成独立的工作空间,减少了相互影响,增加3条纵向隔板长度为2700MM高度到过滤器底部(过滤器高度750MM),增加4个横向的450MM宽750MM高隔板。
2.电控部分改进
我单位初级过滤器安装在独立的房间,同时拥有足够的防范措施,电控柜可以移出过滤器内部,根据环境要求,重新合理设计电控柜的安装位置对电控柜进行全面清理和调试,对电源和控制线路,压差检测管路进行重新排布和连接,对电控柜容易进灰尘的地方进行封闭和处理。
3.过滤器底板改造
原过滤器底部为钢网结构离地10CMM左右,过滤器落下灰尘全部在钢网下部,由于高度过低,打扫和清洁非常不便,为了改善这个状况,在原钢网底部安装了0.8MM*2000MM*2700MM镀锌铁皮增加底部的强度,既方便了更换过滤器滤芯和维修,又方便了打扫清洁。
四、成果成效
1.经改造后过滤器滤芯每组之间全部隔离,有独立工作空间,反吹落灰几乎全部落到底板上,消除了工作滤芯和反吹滤芯相互影响,保证了过滤器处在最佳状态,初级过滤器滤芯一年zh7000本体过滤器滤芯4000小时,初级过滤器和zh7000本体过滤器寿命增加一倍以上,由于减少了灰尘,反吹用气量减少一半以上,同时又提高了空压机的效能;
2.改造后,减少了电气的故障率,延长设备正常运行周期,操作工和维修人员不用进入机器内部就可以操作、维修和调试,过滤器反吹下的灰尘也不会落入电气控制器内部,大大降低了粉尘对人的影响,减少了操作维修时间,消除了安全隐患;
3.改造后过滤器清洁工作也非常容易,原来半个小时工作量,现在几分钟就可以完成,提高了工作效率;
4 . 经济效益:按年平均过滤器使用量及节约用气量计算,年可节约资金11.6万左右元。具体见如下:
(1)按年平均更换2次过滤器滤芯共48只,节约24只算3980*24共计95520元,节约空压机本体过滤器(zh7000)3只大约12000左右;
(2)节约用气(耗气量:0.5m3/min)200个工作日*24小时*30(每小时量)*0.12元(每立方气成本)/2(节约一半)约8640元左右。
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